第五版:生产管理总第193期 >2020-05-30编印

605车间:精打细算抠效益
刊发日期:2020-05-30 阅读次数: 作者:通讯员 吕娜  语音阅读:

向管理要效益活动启动以来,605车间全员集思广益,从工作细节入手,通过细化操作流程、强化规范操作、提高设备效率,共节约成本35.31万余元。

抠生产细节,控制生产过程,细化操作流程。首先是调整溶剂包装规格。部分溶剂包装规格由500ml/瓶统一更换为25kg/桶,截至4月底节约成本0.92万元。其次是优化中间体检验频次。盐酸莫西沙星连续生产时,中间产品一调整为每4批共同检测,中间产品二调整为每6批共同检测,节省费用7.5万元。再次是加快生产节奏,实现月产批次最大化,每批次节约费用1147.22元。

抠工作精度,强化规范操作,提升产品收率。一是加强培训,规范操作。车间根据产品生产特点对员工严格培训,确保在生产过程中准确抓住关键工艺控制点。二是合理排产,明确职责。优化调整车间排产模式,将生产操作责任明确落实到专人。三是细化操作,精准检测。使用精细pH计替代pH试纸,检测数值更准确,生产调剂终点更稳定。多项措施采取后,成效显著。匹伐他汀钙收率提升21.85%、生产成本下降31%,盐酸托烷司琼收率提升15.97%、生产成本下降 30% ,拉呋替丁收率提升6.4%,生产成本下降32% ,盐酸莫西沙星收率提升11.65%,生产成本下降 33% 。

抠日常管理,提高设备效率,减少非生产性支出。第一是加强设备维护保养,专人做好日常巡检。第二是优化零配件库存,减少资金占用。第三是做好修旧利废,在确保车间正常生产前提下,“能用就不换,能修就不买”。第四是注重节能增效,减少非生产区域照明灯具。