101车间“勇于创新”QC小组:提高产品上盖率
组长:于梦娇 组员:徐江睿、李清、高敏、翟乃栋、于晓菲
措施:1、增加加固膜片;2、输盖轨道与振动盘连接处增加铁片挡板;3、由直线式轨道改为“U”型轨道。
成效:产品上盖率提高至99.75%以上,提高了生产效率,降低了职工劳动强度。
101车间“永不言弃”QC小组:提高精洗机运行效率
组长:徐江春 组员:常宪凯、袁晓彤、翟乃栋、周云翔、吕永厚、孟洁
措施:1、增加拉带暂时反转功能;2、减少感应器与进瓶刀间距;3、增加夹瓶尼龙板。
成效:精洗机运行效率提高至96.0%,提高生产效率,降低职工劳动强度,保证了产品质量。
201车间“齐智”QC小组:降低聚丙烯输液瓶不合格品数量
组长:朱仲岳 组员:张露、陈姗姗、刘先伟、朱玉、郑瑞忠、王利、任艳美
措施:1、更换镀白红外线灯管;2、增加带刻度挤气控制装置;3、灭菌盘内增加隔板。
成效:聚丙烯输液瓶不合格品数量减少到40瓶以下,保证了产品质量,提高了生产效率,降低了成本,降低了职工劳动强度。
204车间“争分夺秒”QC小组:提高直立软产品成品率
组长:郑泽军 组员:路立军、邢召花、张华博、张晓敏、张颖
措施:1、更换中间站导向轴套;2、加工U型支撑并更换;3、121℃高温冲洗。
成效:直立软产品成品率提高至97.2%以上,保证了产品质量,降低了生产成本,降低了职工劳动强度,提高了客户满意度。
206车间“黑蚂蚁”QC小组:提高吹瓶合格率
组长:刘双军 组员:王菲、李晓杰、王智辉、李飞、王淦增
措施:1、更换新型号减速机;2、打磨夹手开口,更换铜套;3、更换稳压阀。
成效:吹瓶合格率提高至99.3%,保证了产品质量,提高了产品成品率,降低了生产成本。
301车间“1.2.3特攻队”QC小组:提高新型灌封设备运行效率
组长:孙越 组员:李睿、孙佳凯、相冲、李志海、王殿庆、唐传凯、朱逢时
措施:1、增加可调节膜材固定器;2、取消封盖预平整;3、增加限位并调整高度。
成效:新型灌封机运行效率提升至75%以上,提高了工作效率,降低了车间能耗。
302车间“防微杜渐”QC小组:提高灌封机制袋合格率
组长:高锡峰 组员:王杉、徐国星、霍建鹏、耿庆峰、袁野、赵鹏、刘艳平
措施:1、增加下周边模具降温装置;2、增加废角屏蔽装置;3、增加防膜跑偏挡板。
成效: 灌封机制袋合格率提高至99.2%以上,保证了产品质量,提高了工作效率。
302车间“至臻团队”QC小组:降低包装机外包膜单耗
组长:李晓 组员:王杉、于丽、徐国星、孙东超、耿庆峰、宋美庆、赵鹏
措施:1、设定开机原始位;2、更换较窄膜材;3、增加主动轴支撑架。
成效: 包装机外包膜单耗降低至6.40㎡/万袋以下,降低了生产成本,减轻了职工劳动强度,提高了生产效率。
304车间“凝聚”QC小组:提高包装供料系统包膜成功率
组长:贾川 组员:王雅心、魏墩、曹仁栋、王金汇、胡永辉、王颜颜
措施:1、增加光电感应开关;2、穿膜运行中增加一根转动轴;3、更换材质为PVC软板。
成效:包膜成功率提高至99.30%以上,保证了产品质量,提高了生产效率。
401车间“尖峰”QC小组:提高瓶装产品生产效率
组长:常征 组员:付海伟、崔健、武登峰、崔磊、申健、高延波、王志杰
措施:1、增加传送拉带;2、纸盒、说明书能够通过装盒机操作;3、增加理瓶装置实现瓶装产品设备自动装盒在线打印。
成效:瓶装产品生产效率提高到平均1.55万片/工时以上,提高了市场竞争力,降低了职工劳动强度。
505车间“精益求精”QC小组:提高PP安瓿产品成品率
组长:王亮 组员:韩云伟、刘瑾瑞、王宁波、马跃进、王聪
措施:1、增加吸瓶装置;2、增加自动转运理瓶机构及等距输瓶网带。
成效:PP安瓿产品成品率提升到94.5%以上,保证了产品质量,降低了生产成本,减少了用工数量,降低了职工劳动强度。
605车间“齐药之星”QC小组:降低X产品有关物质含量
组长:任路路 组员:贾伟健、王鑫、刘博华、杨晓、黄德靖
措施:1、将析晶降温速率固定为9.5℃/h;2、使用遮光容器避光。
成效:X产品中有关物质含量降低至0.03%以下,提高了产品质量,树立良好的企业形象。