第四版:生产技改总第263期 >2026-03-31编印

304车间完成制袋模具技术改造
刊发日期:2026-03-31 阅读次数: 作者:陈昊悦  语音阅读:

日前,304车间盘活闲置资产,通过对原有制袋模具进行适配改造,满足了产品生产需求,确保了市场供应。同时节省购置配套专用小袋型制袋模具成本20万元,实现了资源优化配置与降本增效的双重目标。

车间设备管理人员与灌封岗位技术骨干组建技改小组,于2025年7月底正式启动技术改造。因车间日常生产任务繁重,无法长时间停机作业,小组成员抢抓每日生产结束后碎片时间,扎根现场开展测绘调试,开启“白加黑”攻坚模式。改造启动后,多项技术难题接踵而至。闲置模具尺寸与现有灌封设备固定工位偏差明显,卡槽、托板完全错位,模具无法平稳固定;设备前环形夹手运行空间狭小,原有规格模具挤占运行轨迹,夹手无法正常作业,轻则设备卡滞,重则引发模具碰撞导致设备损毁,技改计划一度陷入僵局。此时若放弃技改计划重购新模具,既耽误集采供应窗口期,又徒增大额成本,车间面临着工期与成本的双重重压。

小组人员经过细致研究讨论,决心从精准测绘与方案优化两个方向进行攻坚。大家拿着量具逐寸核对设备工位、运行空间与模具参数,成百次的反复校验确保数据零误差。初期多套改造方案因精度不足或实操性差被陆续推翻,大家就从头再来,沉下心钻研数据、打磨图纸,结合生产实操经验反复推演讨论,历经一个月最终敲定科学可行的模具优化方案——加宽加固模具固定托板,校准贴合点位;对下模具精细切割打磨,微调适配角度,疏通环形夹手运行轨迹。

方案确定后就是容不得分毫偏差的技改作业,技改小组成员凝神聚力、精细操作,每天班后牺牲休息时间进行三四个小时的技改,有几次为赶进度甚至干过通宵。历经一个月奋力攻坚,改造后的模具顺利在8C线投用,经现场实操与工艺验证,设备运行稳定顺畅,各项参数达标,技改成功完成。