第四版:生产技改总第264期 >2026-05-01编印

211车间:三管齐下施技改 提速增效保质量
刊发日期:2026-05-01 阅读次数: 作者:杨茹森  语音阅读:

一季度,211车间响应公司降本增效号召,设备负责人带领骨干团队直面生产过程中的难点痛点,以保障产品质量、降低职工劳动强度为切入点,精准施策,利用公休及班后等时间深入推进技改“攻坚战”,高效完成三项技改项目。

一是调整视觉显示屏,杜绝质量隐患。原装箱视觉显示屏与观察位置相距较远且被护栏阻隔遮挡,操作人员不便查看装箱数量。设备人员利用班后时间对显示屏进行重新调整定位后,操作人员可直观掌握装箱数量,及时发现并处理异常情况,提高了产品质量保障水平。

二是优化配制上料器,攻克堵塞难题。前期配制上料器存在管线堵塞等问题,平均每月堵塞两次,影响产品质量稳定性。设备人员对配制上料器管线进行优化,将落料口改为双阀门,避免了落料过程中罐内蒸汽进入上料器产生挂壁现象。改造后杜绝堵塞现象,保障了产品质量。

三是建立自动冲水系统,提升清洗水平。围绕灭菌夹持链,增加水箱、水压泵、不锈钢管道、阀门等装置,组成自动冲水系统,取代原有手动冲洗链板方式。改造后,清洗合格率提升至95%,单次单线冲洗时间缩短30分钟。同时减少人为干预,提高了安全和质量管理水平。