7月31日,205车间完成9B线新增500ml直立式软袋包装血容量扩充注射剂中试生产条件技改,比预定计划时间提前5天。
205车间在做好生产组织同时,按照公司统筹安排,协助研究院完成塑瓶、直立软包装各品规新产品研发工作。为配合做好血浆代用品产品研发注册申报工作,车间7月16日起对配制系统进行改造,使其具备该产品符合工艺要求的中试条件,主要工作包括厂房改造、浓配罐更换、管线焊接、平台焊接、脱碳过滤器更换、滤筒更换。
浓配罐安装是技改最大难点。因新浓配罐与原有罐体高度差距较大,需对浓配间厂房全部加高,经过讨论最终确定对厂房进行局部升高,对应的平台进行台阶式设计,既缩短时间又能保持现场美观。在工艺管线布局中也出现很多困难,受厂房空间狭小的限制,脱碳过滤器安装后不利于人员进行清洁操作,此时其余管线已焊接完成,如返工会影响进度。车间与工程装备部人员协商后,决定缩短扶梯长度,脱碳过滤器上方进行台阶设计。车间工艺人员和岗位职工结合生产实际,对管道的布局、走向、位置逐一核定,反复优化。
改造时正值高温天气,检修现场不具备送风条件,所有人员衣服都被汗水浸透,依然是卯足干劲、力拼进度,15天工期内,15个人没有一人申请休息。早上6点开始技改,晚上经常加班到10点以后,有时候搬运设备因为不便使用器械就直接肩抗手抬。每天下班前召开对接会,总结当天工作,布置次日改造计划和重点工作。
本次技改突出安全和环境两个重点。在技改正式开始前,车间组织全体职工、外来施工人员召开动员会,由安全员进行安全培训,明确各自职责和工作重点,确保现场安全有序。在进行外墙恢复时,早晨6点进行配制罐移除,晚上10点厂房完成恢复,将两天的计划时间缩短为一天,最大限度减少厂房敞口时间,降低蚊虫进入生产区概率。值班人员班后按要求进行臭氧消毒,确保环境符合要求。